8月10日,福泉经济开发区贵州兰鑫石墨机电设备制造有限公司传来喜讯,该公司研发的国内首台5万吨/年氯化氢附产蒸汽合成炉制造成功,检验合格顺利出厂。
该台蒸汽合成炉首次实现了自动点火、自动控制、自动联锁,它彻底改变了国内化工行业热回收的传统模式,实现了氯化氢反应热能的高效回收利用,节省了水资源和相应的水循环动力消耗,解决了氯碱化工的循环发展技术难题,把氯碱行业生态化、高效化发展变成了现实,且副产的蒸汽又能满足生产生活所需。5万吨/年氯化氢附产蒸汽合成炉与传统工艺相比,以前每冷却1吨氟化氢需要25吨冷却水,现在使用该装置,实现循环生产,每年节约用水125万吨,减少用水成本250万元(如循环冷却,节约用电成本约100万元),同时每年还副产蒸汽3.5万吨,按每吨蒸汽200元计算,每年收益700万元。同时该装置还配备了国内领先的自动点火和安全联锁系统,克服了传统的合成炉手动控制,难以平稳生产,安全隐患较高等缺点,显著提高了合成炉的安全性。
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